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高創(chuàng)伺服驅(qū)動器CDHD攻略大全(下)從連接到調(diào)試、故障處理,六步搞定

作者:萬里疆科技 瀏覽量:48787 來源: 時間:2021-12-15 13:35:59

信息摘要:

上一篇推文,我們分享了CDHD驅(qū)動器六步使用攻略中的驅(qū)動器鏈接、電機確認兩大內(nèi)容,接下來,我們揭曉攻略中的后四部分內(nèi)容∶ 電機自整定、簡單運動以及波形采集、配合上位機、常見故障及處理。電機自整定、簡單運動以及波形采集、 配合上位機、常見故障及處理。

CDHD攻略大全(下)從連接到調(diào)試、故障處理,六步搞定

CDHD驅(qū)動器是高創(chuàng)多年深耕工控領域的技術(shù)成果,在伺服系統(tǒng)方案中發(fā)揮著重要作用。

CDHD驅(qū)動器

高速度 高精度 高性能

自整定功能

創(chuàng)新抑振控制算法

采用ServoStudioMGU簡易調(diào)試

 

上一篇推文,我們分享了CDHD驅(qū)動器六步使用攻略中的驅(qū)動器鏈接、電機確認兩大內(nèi)容,接下來,我們揭曉攻略中的后四部分內(nèi)容∶ 電機自整定、簡單運動以及波形采集、配合上位機、常見故障及處理。電機自整定、簡單運動以及波形采集、 配合上位機、常見故障及處理。

調(diào)試電機.jpg調(diào)速軟件界面.jpg增益優(yōu)化.jpg重復調(diào)試測試.jpg完成增益優(yōu)化.jpg完成測試.jpg簡單運動以及波形采集.jpg配合上位機.jpg上電軟件使能.jpg總線型.jpg選擇總線類型完成.jpg


故障類型

可能原因

解決措施

R20 (反饋通訊故障)

編碼器信號接線錯誤

 

檢查編碼器信號定義及接線

驅(qū)動器需要更改固件版本

驅(qū)動器導入固件文件

編碼器信號干擾嚴重

 

編碼器線纜選用屏蔽雙絞線、電機線UVW加磁環(huán),驅(qū)動器注意接地

編碼器信號收發(fā)芯片異常

聯(lián)系技術(shù)支持

R4A/B信號斷線)

 

編碼器信號A+A+B+B-

與驅(qū)動器的引腳沒有對應

檢查編碼器信號定義及接線

R25 脈沖/方向斷線

脈沖和方向差分信號接線錯誤

檢查Pulse+、Pulse-Dir+Dir-接線是否正確

控制器的脈沖輸出不是24v單端信號

更換控制器或選用D15D16高速數(shù)字量輸入通道

控制器與驅(qū)動器的數(shù)字地沒有鏈接起來

將控制器與驅(qū)動器的數(shù)字地共地

R23(尋相失?。?/span>

 

尋相參數(shù)設置不合理

 

尋相模式選擇24、修改尋相電流及尋相增益

電機基本參數(shù)錯誤

確認電機基本參數(shù)、包括電阻、電感、編碼器分辨率和極對數(shù)等

R29 (值編碼器電池電壓低)

 

電池電壓低或者電池接線錯誤

測量電池電壓是否低于3V,檢查電池接線是否正確

多圈值拔掉過電機

如果拔掉過電池,屬于正常報警,多摩川編碼器只要在終端輸入制冷【TMTUR-NREST】清除多圈位即可;其他編碼器只需要在終端輸入指令【MTTURNRESET

無法使能

配置了遠程使能

去掉遠程使能或讓遠程使能信號有效

驅(qū)動器工作在總線模式

將【COMMODE】改0

驅(qū)動器沒有上主電,

母線電壓為0

檢查驅(qū)動器供電電路

 

輸入"ST"指令檢測

無法使能的原因


伺服有其他異常,導致READY信號無效

解決其他異常

電機飛車或者不動

電機UVW相序錯誤

確認電機UVW相序,或者使用參數(shù)【MFBDIR

編碼器反饋方向錯誤

確定參數(shù)【DIR】】,[MPHASE]

電機上電尋相不準

加大尋相增益,選擇其他尋相模式

/

固件版本在1.41.20以上的增加飛車保護,設置CO-MMERRPTHRESH

停止時有回擺

減速時電流飽和

負載重加速度大減速時電流超過了電機額定電流,建議減小加速度或選用更大規(guī)格的電機和驅(qū)動

PID參數(shù)沒有調(diào)整好

監(jiān)控【PTPVCMD】【PE[ICMD][IQ][V], 分析曲線后優(yōu)化PID參數(shù)

O(過壓)

 

頻繁制動,但沒有外接制動電阻

 

增加外部泄放電阻(監(jiān)控母線電壓【VBUSREA-DOUT】變化情況來確認是否減速過程中母線電壓過高

驅(qū)動器母線電壓檢測電路損壞

請聯(lián)系技術(shù)支持

 

P(過流)

 

過流導致電機U/V/W

線路對地短路

檢查電機UNVW線路是否存在短路的情況

驅(qū)動器電流環(huán)出現(xiàn)超調(diào)

用調(diào)試軟件內(nèi)置示波器檢測實際電流IQ是否超調(diào),如是,則優(yōu)化電流環(huán)

負載突變

檢查電機安裝是否良好,如同心度或電機是否存在堵轉(zhuǎn)等

驅(qū)動器內(nèi)部IPM模塊損壞

請聯(lián)系技術(shù)支持

 

F1/F2(驅(qū)動/電機折返)

驅(qū)動器或電機折返的原因一般是折返報警參數(shù)設置不合理或伺服系統(tǒng)選型偏小

建議將折返故障【MIFO LDFTHRESH】和報警[MIFOLDWTHRESH]閥值設置為電機的峰值電流或換更大規(guī)格的電機及驅(qū)區(qū)動

通訊故障

 

固件燒錄過程中斷顯示8

重新燒錄固件,如果串口無法鏈接,可以嘗試使用硬件方式燒錄;燒錄過程中需注意∶不能中斷,需使用帶屏蔽功能的通信線纜,并且要良好接地

電機異響

伺服系統(tǒng)剛性太強

從位置誤差PE上大致判斷,如果是由于剛性太強導致聲音較大,則降低全局增益會有明顯改善

 

電流環(huán)高頻噪聲

增大扭矩濾波器【NLFI-LT1】(ms)降低NL-FILDAMPING](%), 對聲音會有改善

位置環(huán)PID參數(shù)調(diào)整不合理

HD控制模式下進行優(yōu)化性能,可以先去掉【KNLI】和【KNLIV】后調(diào)整其他參數(shù),詳細可以參考手冊12 章關于HD算法的調(diào)試說明

I/O數(shù)字輸出故障

輸出端帶繼電器,吸合瞬間電流過大

增加保護流二極管盡量避免I/O24V負極和數(shù)字地GND短接


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