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隨著現(xiàn)代工業(yè)和裝備制造業(yè)的迅速發(fā)展,電動缸被廣泛應(yīng)用到設(shè)備、精密自動化等多個領(lǐng)域。下面針對某支架微型電動缸底座的支耳斷裂機產(chǎn)生異響問題,通過機理分析及試驗,提出了解決方案。相關(guān)推薦可查看萬里疆官網(wǎng)《伺服電動缸的選型方法你了解嗎?》
1.機理分析
梯形螺母和絲杠干摩擦產(chǎn)生異響。因為梯形絲杠和螺母的運動為滑動摩擦副,效率很低,對油脂的潤滑要求較高。所以通過以上試驗反饋情況可以斷定是由于電動缸內(nèi)部潤滑不夠,經(jīng)過多次舉升摩擦消耗掉了內(nèi)部少有的油脂,造成螺旋副的干摩擦從而產(chǎn)生刺耳的聲音,并通過缸體放大。
2.斷裂機理分析
母材問題:微型電動缸底座支耳采用焊接形式,母材為45號鋼,該材料為中碳鋼,焊接性能極差,需在多重工藝保障的條件下才能實現(xiàn)理想的焊接質(zhì)量,如母材加溫、焊條加溫、氣體保護(hù)電弧焊,以及焊后及時去應(yīng)力熱處理等措施。
焊縫問題;經(jīng)實際檢查失效處斷口,發(fā)現(xiàn)電動桿底部支耳連接處,未開剖口,焊縫高度和寬度不足5mm,木材厚度約16mm。
3.現(xiàn)場試驗分析
根據(jù)以上的分析,對異響的微型電動缸進(jìn)行反復(fù)試驗,發(fā)現(xiàn)在進(jìn)行多次反復(fù)試驗后,缸產(chǎn)生了卡死現(xiàn)象,打開電動缸腔體,發(fā)現(xiàn)螺母的銅粉散落在絲桿周圍,絲杠表面無任何油膜。對另一個產(chǎn)生響聲的缸體進(jìn)行涂抹油脂后,反復(fù)試驗并未產(chǎn)生異響,可以判定微型電動缸出現(xiàn)此故障的原因就是絲杠與螺母潤滑異常。
4.改進(jìn)措施分析
對微型電動缸的活塞桿進(jìn)行重新清洗,內(nèi)部加入充足的潤滑脂美孚100,替代原少量的低溫潤滑脂,使梯形絲杠在運動發(fā)熱時,螺母及絲杠表面能夠得到充分潤滑,使油膜不會因為高溫高壓而造成破壞。同時在活塞桿的頭端增加注油孔,便于運動多次或多年后維護(hù)便利。
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